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鍋爐結(jié)焦原因分析及解決措施

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摘要:分析鶴煤公司熱電廠鍋爐結(jié)焦的原因,提出解決鍋爐結(jié)焦的措施,并取得效果。 

關(guān)鍵詞:鍋爐  結(jié)焦  分析與措施  鶴煤公司熱電廠2×135wm機組分別于06年、07年相繼投產(chǎn),自投產(chǎn)以來鍋爐過熱汽溫一直達(dá)不到設(shè)計要求,影響機組的安全經(jīng)濟運行,核定的額定負(fù)荷僅為114mw。經(jīng)過組織專家反復(fù)計算和論證,最終確定改造方案:①在水冷壁燃燒器區(qū)域敷設(shè)衛(wèi)燃帶,區(qū)域為燃燒器高度(上三次風(fēng)至下二次風(fēng)以下1m左右),標(biāo)高12740至19800區(qū)域范圍,衛(wèi)燃帶為分塊布置,總面積約為100m2;①燃燒器所有噴口上擺12°;③增加高溫過熱器受熱面,沿?zé)煔饽媪鞣较蛟黾?排,增加受熱面積386.6m2;三個方案同時實施,改造效果很好,各項參數(shù)均能達(dá)到設(shè)計要求。但是由于水冷壁敷設(shè)100m2衛(wèi)燃帶,鍋爐結(jié)焦問題嚴(yán)重,甚至引發(fā)掉大焦滅火事故。僅2009年#1爐掉大焦滅火事故4起,嚴(yán)重影響到鍋爐安全運行。  鶴煤公司熱電廠鍋爐是由東方鍋爐廠生產(chǎn)和設(shè)計,型號為dg445/13.7-ⅱ型。  鍋爐為一次中間再熱,超高壓自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,四角切圓燃燒,全懸吊,平衡通風(fēng),中間倉儲式,管式空氣預(yù)熱器,固態(tài)排渣,鋼構(gòu)架露天布量。  1 鍋爐結(jié)焦的原因分析  1.1 設(shè)計煤種和實際燃燒的煤種偏差大是鍋爐結(jié)焦的原因之一?;业娜廴谔匦允桥袛嗝悍墼跔t膛燃燒過程中是否發(fā)生結(jié)焦的依據(jù)。煤種不同,煤的熔性溫度不同,煤的粘度也不同。如灰熔點溫度低于設(shè)計值,粘度大于設(shè)計值,當(dāng)負(fù)荷升高爐膛溫度隨即升高,灰粒很容易達(dá)到軟化狀態(tài)而引發(fā)受熱面結(jié)焦。  1.2 爐內(nèi)局部出現(xiàn)還原性氣體ch4、co、h2等氣體,同時局部煙氣的氧含量較低時,使灰的熔點溫度降低時,結(jié)焦的概率增加。  1.3 爐膛燃燒區(qū)域熱負(fù)荷不平均,燃料量在某個區(qū)域偏高,局部溫度高,未完全燃燒的煤粉顆粒粘結(jié)在水冷壁的衛(wèi)燃帶上面,積聚造成結(jié)焦。  1.4 爐內(nèi)空氣動力場氣流組織不合理,造成火焰中心偏斜,切圓直徑偏大,造成一次風(fēng)氣流偏斜,造成局部結(jié)焦。  1.5 過量空氣系數(shù)偏小。當(dāng)爐內(nèi)局部區(qū)域氧量偏小且煤粉與煙氣混合不均勻時,可能產(chǎn)生還原性氣氛,而煤粉在還原性氣氛不能充分氧化,灰分中的fe2o3被還原成feo,feo與sio2等形成共晶體,其熔點溫度就會降低,有時會使熔點下降150~200℃,造成結(jié)焦幾率增加。  1.6 煤粉細(xì)度變粗,煤粉中的粗顆粒在爐內(nèi)切圓燃燒離心力的作用下煤粉氣流中分離出來與水冷壁發(fā)生沖撞,因煤粉顆粒較粗,燃燒時間增長,沒有完全燃燒的煤粉顆粒在水冷壁衛(wèi)燃帶上繼續(xù)燃燒,造成結(jié)焦。  2 鍋爐結(jié)焦原因判斷  2.1 水冷壁敷設(shè)衛(wèi)燃帶是鍋爐水冷壁結(jié)焦的一個因素,但不是必然要鍋爐結(jié)焦滅火。通過理論分析和試驗測量相結(jié)合,得到了與吸熱能力狀態(tài)有關(guān)的特性系數(shù)■值。得出本爐ξ=1.05,屬于輕微結(jié)焦。計算方法、判別方法如下:  ■  t1——灰的軟化溫度(t1=t1+273)°k  m ——幾何特性系數(shù)  ξ與爐膛平均溫度水平及灰渣特性有關(guān),是這樣劃分的  ξ>1.16       不結(jié)渣  ξ=1.06~1.15  基本不結(jié)渣  ξ=0.98~1.05  輕微結(jié)渣  ξ=0.91~0.97  結(jié)渣較強  ξ<0.91       強結(jié)渣  2.2 鍋爐切圓偏斜。經(jīng)冷態(tài)動力場試驗,在爐內(nèi)縱橫“十”字線,坐標(biāo)在a層一次風(fēng)處。爐內(nèi)觀察可知:俯視一次風(fēng)為逆時針的切圓,爐內(nèi)冷態(tài)模擬切圓為橢圓形,橢圓圓心坐標(biāo)為150mm,300。切圓的前后直徑為3457mm,左右直徑為3745mm,切圓直徑略小,切圓偏于右后墻。  2.3 煤粉細(xì)度較粗。統(tǒng)計09年1月份#1爐#1制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度r90=17.68%,#1爐#2制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度r90=17.29%。我廠設(shè)計說明書要求煤粉細(xì)度r90=10%±2,實際煤粉細(xì)度高于設(shè)計煤粉細(xì)度40%左右??梢娒悍奂?xì)度粗是我廠結(jié)焦的一個方面。  3 鍋爐結(jié)焦解決的措施  3.1 降低一次風(fēng)風(fēng)速,防止一次風(fēng)氣流沖擊對側(cè)水冷壁,未完全燃燒的煤粉積聚在衛(wèi)燃帶上結(jié)焦。調(diào)整一次風(fēng)箱壓力,保持一次風(fēng)速在22m/s左右。70mw時調(diào)整一次風(fēng)箱壓力為2.3kpa,每升高10mw負(fù)荷提高一次風(fēng)箱壓力0.1kpa。煤質(zhì)灰分高時,在原有基礎(chǔ)上,一次風(fēng)壓提高0.2kpa。  3.2 保持一次風(fēng)粉均勻性。一方面是同層各角一次風(fēng)管的風(fēng)速均勻,另一方面是同層各燃燒器的風(fēng)粉成比例。不均勻的一次風(fēng)粉配比會使機械不完全損失增大、氮氧化合物生成增加、火焰中心偏移、爐內(nèi)結(jié)焦和噴燃器燒壞。同層一次風(fēng)速均勻解決辦法,根據(jù)冷態(tài)動力場試驗報告各層一次風(fēng)調(diào)平數(shù)據(jù)為:1a、2a一次風(fēng)門開度80%,3a、4a全開;1b一次風(fēng)門開度80%,2b、3b、4b全開;1c一次風(fēng)門開度78%、2c一次風(fēng)門開度80%,3c、4c一次風(fēng)門全開。同層一次風(fēng)給粉機轉(zhuǎn)速偏差不大于30rpm,低負(fù)荷時,c層給粉機對角投入運行。#1制粉系統(tǒng)運行時,投入1c、3c給粉機運行;#2制粉系統(tǒng)運行時,投入2c、4c給粉機運行,保證爐膛熱負(fù)荷均勻。  3.3 周界風(fēng)的開度。在一次風(fēng)噴口外緣布置周界風(fēng),目的是有四;一是冷卻一次風(fēng)噴口,防止噴口燒壞、變形;二是一次風(fēng)煤粉氣流著火首先從外邊緣開始,在火焰外圍容易出現(xiàn)缺氧現(xiàn)象,影響揮發(fā)分的析出,使煤粉在爐內(nèi)燃燒時間增長,開啟周界風(fēng)起著補氧作用。三是周界風(fēng)的速度在43m/s,一次風(fēng)速在22m/s,周界風(fēng)速高于一次風(fēng)速,這樣的好處在于增加一次風(fēng)煤粉氣流剛性,防止煤粉氣流偏斜,沖擊臨側(cè)水冷壁;最后是43m/s的周界風(fēng)更利于卷吸高溫?zé)煔?,促進(jìn)一次風(fēng)煤粉氣流盡早著火,加劇一、二次風(fēng)的混合強度。在實際運行中,運行中的一次風(fēng)所對的周界開度在30%,停運一次風(fēng)所對的周界風(fēng)開度不小于50%。停爐檢修中發(fā)現(xiàn)三次風(fēng)噴口變形嚴(yán)重,c層一次風(fēng)噴口的格柵有明顯的變形。原因是三次風(fēng)所對的制粉系統(tǒng)停運后冷卻風(fēng)量過小;c層一次風(fēng)給粉機停運,冷卻風(fēng)量過小,致使噴口格柵變形。  3.4 控制爐膛出口空氣過剩系數(shù),并保證機械不完全燃燒和排煙熱損失最小。50%負(fù)荷時爐膛出口氧量控制在5%-7%;60%-75%負(fù)荷爐膛出口氧量控制在4%-6%。  75%負(fù)荷以上時控制爐膛出口氧量控制在3%-5%。  3.5 配風(fēng)方式。采取縮腰型的配風(fēng)方式,將cc層和aa層的二次風(fēng)擋板開度調(diào)節(jié)為45%,ab層、bc層二次風(fēng)擋板開度調(diào)為30%。采取這種配風(fēng)方式可提高火焰中心的溫度,加強煤粉氣流的著火,提高燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,爐膛結(jié)焦也可加以改善。原因在于ab層、bc層二次風(fēng)處于三個一次風(fēng)煤粉氣流的中間,當(dāng)其動量較小時,一次風(fēng)煤粉氣流對其的卷吸能力較小,負(fù)壓也較小,因此從上角來的主氣流所造成的沖擊力也較小,從而不會使一次風(fēng)煤粉氣流發(fā)生嚴(yán)重偏轉(zhuǎn)沖刷水冷壁而引起在衛(wèi)燃帶上結(jié)渣。針對火焰中心偏右后墻問題,采取增大右后墻角的二次風(fēng)量,將火焰中心推至爐膛中心。保證#4角的二次風(fēng)門開度大于#1、#2、#3角5%的開度。  3.6 調(diào)整煤粉細(xì)度。運行中調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的方法主要是調(diào)整制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量和調(diào)節(jié)粗粉分離器折向擋板。通風(fēng)量大時,攜帶煤粉的能力增大,煤粉細(xì)度變粗;通風(fēng)量小時,攜帶煤粉的能力變小,煤粉細(xì)度變細(xì)。調(diào)整通風(fēng)量調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度的方法調(diào)節(jié)范圍較小,實際煤粉細(xì)度與設(shè)計煤粉細(xì)度差40%左右,這種方法不能將煤粉細(xì)度調(diào)至正常范圍內(nèi),所以采用調(diào)節(jié)粗粉分離器折向擋板的方法。我廠使用的是雙軸向、多通道粗粉分離器。原#1爐兩個粗粉分離器折向擋板的開度在45%,煤粉細(xì)度r90=17.5%左右,將兩個粗粉分離器折向擋板的開度關(guān)至35%,煤粉細(xì)度r90=11.5%左右,詳見數(shù)據(jù)。  4 結(jié)論  通過對鍋爐結(jié)焦的原因分析和判斷,得出了操作過程中降低鍋爐結(jié)焦具體措施:  ①調(diào)整一次風(fēng)風(fēng)速和一次風(fēng)的均勻性。  ②控制爐膛出口氧量,防止缺氧燃燒爐內(nèi)結(jié)焦。  ③采取縮腰型的配風(fēng)方式,調(diào)整火焰中心。  ④調(diào)整煤粉細(xì)度在合格范圍內(nèi)。  采用以上措施后,鍋爐燃燒穩(wěn)定,經(jīng)濟性提高,衛(wèi)燃帶結(jié)焦現(xiàn)象明顯減少。自2009年10月至今,未發(fā)生鍋爐掉大焦滅火事故。本文所介紹的電站鍋爐運行方面有關(guān)鍋爐結(jié)焦的分析和經(jīng)驗總結(jié),可供廣大工程技術(shù)人員及電站鍋爐運行人員參考。  參考文獻(xiàn):  [1]容鑾恩等主編.鍋爐原理.中國電力出版社,1997.  [2]黃新元編著.電站鍋爐運行與燃燒調(diào)整.中國電力出版社,2003.
發(fā)布:2007-07-28 12:48    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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