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新型一體化氧化溝工藝的節(jié)能特點
簡介: 以成都城北污水處理廠為例,對合建式一體化氧化溝作了簡單介紹,從實際工程角度對其節(jié)能特點作了分析,指出其之所以節(jié)能主要在于實現了自動回流、水力內回流及優(yōu)化運行的管理方式。
關鍵字:合建式一體化氧化溝 節(jié)能 自動回流 水力內回流
中圖分類號:X703.1
文獻標識碼:C
文章編號:1000-4602(2001)10-0044-03
到2010年,我國城市污水治理率將從目前的不到10%提高到40%,這個任務非常艱巨,而資金緊缺則會是面臨的首要問題。因此,選擇并推廣一些適合中小城市、具有高效、節(jié)能、投入低而且可靠的污水處理新技術有著巨大的現實意義。近幾年發(fā)展較快的一體化氧化溝技術對解決上述問題有針對性,其較多的經濟和節(jié)能特點是該技術得以廣泛推廣的基礎。目前應用該技術在國內興建的污水處理廠已超過10余座,現以四川省示范工程——成都城北污水處理廠為例,闡述該技術在節(jié)能方面的特點。
1 城北污水廠概況
城北污水處理廠的工藝流程如圖1。
該污水廠設計處理水量為1×104m3/d,考慮N、P的去除,在氧化溝前段設置缺氧段和厭氧段,設計停留時間為15 h,其中缺氧段為2 h,厭氧段為1 h。氧化溝的總有效容積為5 953m3,有效水深為4.5 m,溝寬為10.5 m。設計濃度MLSS=3000 mg/L,負荷為0.1kgBOD5/(kgMLSS·d)。該污水廠實現整套設備國產化,主要設備包括:D=1000mm,L=9000 mm的轉刷2臺,配用電機的功率為45 kW;7.5 kW的水下推進器2臺,設置于主溝,2.2 kW的1臺,設置于缺氧段,0.75 kW的2臺,缺氧段和厭氧段各1臺。經濟技術指標如下:投資為761.46 元/m3,運行費用為0.2 元/m3。
設計進水BOD為100~150 mg/L,COD為200~300 mg/L,SS為250 mg/L。設計出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準。進、出水水質見表1。
該廠出水TP指標未能達到標準(0.5mg/L),主要是由于進水有機物濃度 較低及運行調試期間未正常排泥所致。目前總磷去除率可達70%左右,若排泥正常則去除率更高。
2 節(jié)能特點及機理
2.1 固液分離和無泵自動回流
一體化氧化溝比常規(guī)活性法具有節(jié)能優(yōu)勢,其首要特點在于用固液分離器取代了傳統(tǒng)的二沉池,并同時實現了無泵自動回流。
固液分離器的設計表面負荷一般為50~65m3/(m2·d),該值是傳統(tǒng)二沉池設計的1.5~2倍。成都城北污水處理廠的固液分離器采用側溝式和中心島式(尚未啟用),在固液分離的 同時實現自動回流,省卻了一道機械回流,從而大大降低了運行能耗。傳統(tǒng)的氧化溝法須設回流系統(tǒng),以MLSS=4000mg/L,SVI=150設計,就需100%的回流比,該回流比需設置NWL240—8立式泵2臺,運行功率為22 kW,電耗增加約0.053 (kW·h)/m3。而實現自動回流,則節(jié)能可達15%左右。
固液分離及回流機理見圖2。
主溝內混合液在流經組件進入分離器內部時,由于特殊的分離器組件結構和水力條件,流動方向發(fā)生了多次變化,客觀上消耗了液流的能量,為固液分離打下了基礎。分離后的通過絮凝,體積變得越來越大,在其沉降過程中,不斷受到從主溝進入到分離器內的液流向上的沖擊,形成反沖。當這一沖擊作用與的重力持平時,便懸浮在分離器中,保持動態(tài)靜止,形成一懸浮層。當混合液由下而上通過懸浮層時,混合液中的便被懸浮“網捕”下來,這就比傳統(tǒng)二沉池單靠靜沉作用多了一重作用。
在分離器底部,混合液受到組件下側板的反力作用,該力可分解組件下側板流動的兩束流——上向流和下向流,因流速差的存在形成壓力差,該壓力差就直接導致了自動回流。成 都城北污水廠一年多的運行情況表明,只要保證固液分離器底部的推動力并及時排泥,就能 保證穩(wěn)定的分離及回流效果。
2.2 水力內回流
合建式一體化氧化溝其節(jié)能之處不僅在于曝氣/沉淀一體化,實現了無泵自動回流(見圖3中的a),還在于直接將缺氧區(qū)和好氧區(qū)共壁合建實現了水力內回流。該設計的獨到之處在于硝化液是通過好氧區(qū)的循環(huán)流動直接流至缺氧區(qū),與厭氧池中的出水混合后進行反硝化反應的,這樣就再次省卻了一道機械內回流,并充分利用了一體化氧化溝的能量分區(qū)及水 力分布特點(見圖3中的b)。
固液分離器和轉刷分別位于氧化溝的兩側,氧化溝在本質上屬于延時曝氣,負荷很低,曝氣池內氧利用率高,使好氧段溶解氧濃度只要達到1.5~2.0 mg/L就能較好地去除BOD 及進行硝化反應。而在分離器底部及缺氧區(qū)內回流進口處——為好氧段的溶解氧最低處,經測定只有0.6 mg/L左右,實際上已經處于缺氧階段(可稱為預缺氧段),并進行著小規(guī)模的反硝化反應。其回流比的大小對缺氧區(qū)溶解氧濃度影響不大,而氧化溝的完全混合加循環(huán)推流 的獨特水力特征,保證了在不用外加能量的情況下保持300%~600%的回流比。而一般A2/O 法為取得良好的脫氮效果,通常要求有200%~500%的高回流比。以設計r=200%,Q= 1×104m3/d的機械內回流系統(tǒng)為例,需設置WQ80—12—45潛污泵1臺,運行功率為45 kW,意味著電耗增加0.108 (kW·h)/m3,而且高回流比往往會使缺氧段溶解氧濃度升高而影響脫氮效果。相比之下,一體化氧化溝的內回流就具有節(jié)省能耗及控制簡單兩方面的優(yōu)勢 ,僅水力內回流就可節(jié)能近30%。
當原水流經厭氧池后,可快速降解有機物濃度大大增加,其出水與水力內回流的硝化液混合(經測定在混合處的COD/TN≥7.2),即充足的碳源、理想的DO條件及高回流比的硝化液使反硝化反應進行得非常徹底。反應的結果是NO3-作為電子受體代替溶解氧 去除大量的有機物質,使整個系統(tǒng)耗氧量可節(jié)省近1/3,從而進一步降低了運行費用。
此外,缺氧段反硝化反應的順利進行,也為厭氧池磷的釋放打下了基礎,因為厭氧池含磷是從缺氧區(qū)回流的(見圖3中的c),該回流液中NO3-含量越低,釋磷就越充分。
合建式氧化溝實現了:①將不同功能的反應器以功能分區(qū)的形式融合在同一空間中,免去了頻繁的空間調配;②結合設備配置,做到各功能區(qū)優(yōu)化和能量投入可調;③利用水力內回流而省卻了機械回流措施。
2.3 合理配置設備和優(yōu)化運行模式
曝氣轉刷與水下推進器的合理配置,不僅能解決氧化溝溝深加大的問題,而且為節(jié)能運行提供了基礎。水下推進器的配置使轉刷從眾多的功能中獨立出來,以充氧功能為主,而混合推 動則由水下推進器來承擔,轉刷可根據不同目的靈活應用。試驗表明,僅水下推進器單獨運行時,溝中的流速分布與轉刷單獨運轉時相反;兩臺轉刷同時開啟時,氧化溝底部有積泥產生;而當1臺轉刷和主溝的兩臺水下推進器同時開啟時,混合推動效果非常好且無沉泥現象,這 說明曝氣轉刷和水下推進器具有很大的互補性。
從水力學的角度來說,側溝式一體化氧化溝比船式、BMTS等氧化溝的水頭損失更小,流態(tài)更好。城北污水廠的主溝有效水深達4.5 m,單獨使用轉刷則混合推動得不到保證,而水下推 進器的設計功率僅為4W/m3左右,它與轉刷的合理配置達到了充氧混合和循環(huán)流動的目的,使運行能耗得到了降低。
為進一步降低能耗,城北污水廠在日常還采取了優(yōu)化運行的模式,即采取連續(xù)流間歇曝氣。該方式是讓曝氣轉刷周期性開啟,根據需要的溶解氧濃度調整周期,而水下推進器保持連續(xù)運行?,F在該污水廠最常用的運行方式是保持1臺轉刷長期運行,另1臺以2 h為周期間歇運行。這種運行方式加快了好氧/缺氧的交替頻率,有利于整個系統(tǒng)的脫氮除磷。與連續(xù)進水、連續(xù)曝氣相比,其對COD與SS的處理效果略有下降,但均在達標范圍之內,即NO3-N基本不變,而TN和TP的去除效果均優(yōu)于連續(xù)曝氣。這主要是因為系統(tǒng)的間歇運行能充分利用氧化溝中的內源代謝產物,進行預缺氧反硝化,脫除部分NO3-N,使前置缺氧段內的C/N提高,從而維持較高的反硝化速率。其次,間歇運行還能使溝中溶解氧的利用率得到提高,這是因為氧化溝是延時曝氣活性系統(tǒng),BOD負荷大大低于普通活性法,活性的能量水平低,故即使DO濃度值較低(低于2mg/L),也可使活性絮體處于好氧狀態(tài)。另外,間歇曝氣的運行方式還可使系統(tǒng)內氧轉移速率增大,氧利用率高則為系統(tǒng) 節(jié)能創(chuàng)造了條件。在達到同種處理要求的條件下,間歇曝氣比連續(xù)曝氣節(jié)能達22%左右, 兩種運行方式的能耗比較見表2。
3 結論
①合建式一體化氧化溝工藝節(jié)能之處在于成功實現了固液分離和無泵自動回流,同時實現了水力內回流,從而省卻了兩道機械回流系統(tǒng)。
②設備的合理配置和優(yōu)化的運行管理模式也是實現節(jié)能的一種重要手段。
③該工藝因其巨大的節(jié)能優(yōu)勢及技術特點,在中小城市的污水治理中有良好的推廣及應用前景。
參考文獻:
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